在機組正常運行中,軸承潤滑油壓為0.12MPa,一次安全油壓為0.588MPa,其壓力差別較大,流量差別更大,若僅使用潤滑油管路上的蓄能器組,不能有效保證安全油壓。因此,在改進方案中分別單獨加裝了蓄能器,以更好地保證改造效果。改造后試驗2001年3月,我們對改造后的3號小機供油系統(tǒng)進行了試驗。試驗條件為小機保持轉(zhuǎn)速3000r/min,試驗結(jié)果為:以上結(jié)果表明,改造非常成功,既保證了一次安全油壓,又保證了潤滑油壓,同時不影響機組的正常跳閘或打閘停機,達到了預期效果。
保證蓄能器的氮氣壓力是改進后的供油系統(tǒng)能夠滿足正常運行的關鍵。因此,在蓄能器第一次充油前,應確保蓄能器已按要求充入氮氣;在小機正常運行中,應將檢查蓄能器氮氣壓力作為一項定期工作進行。在3號小機供油系統(tǒng)成功改造的基礎上,繼續(xù)進行石橫電廠1、2、4號機組的改造。同時,該改造方案也可以在國內(nèi)其它同類型機組上推廣應用。軸的轉(zhuǎn)速的影響切頭鋸迷宮密封的內(nèi)圈安裝在主軸上。
根據(jù)埃格里試驗,對于潤滑油離心方向流動的迷宮密封,當主軸轉(zhuǎn)速增大,迷宮泄漏量將增大;而對于潤滑油向心方向流動的迷宮密封,當主軸轉(zhuǎn)速增大,泄漏量會成比例的下降。然而,對于切頭鋸的迷宮密封,潤滑油的流動方向既有離心方向,又有向心方向。所以,轉(zhuǎn)速對泄漏量的影響不大。
作者:佚名 來源:中國潤滑油網(wǎng)